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廠址:河北省邢臺(tái)市臨西縣軸承工業(yè)園區(qū)北環(huán)路雙創(chuàng)科技園(佳順軸承)
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焦化輻射進(jìn)料泵機(jī)封故障分析與解決
2022-05-18狄劍杰
(中石化股份有限公司金陵分公司)
摘 要:針對(duì)延遲焦化裝置輻射進(jìn)料泵串聯(lián)機(jī)械密封故障率高的情況,對(duì)進(jìn)料泵機(jī)封腔與機(jī)械密封結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行分析。結(jié)合介質(zhì)溫度高、黏度大的特點(diǎn),通過(guò)技術(shù)改造解決了進(jìn)口輻射進(jìn)料泵機(jī)械密封運(yùn)行壽命短的問(wèn)題,保證裝置安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:輻射進(jìn)料泵;機(jī)封故障;機(jī)封腔;結(jié)構(gòu)分析
前言
輻射進(jìn)料泵是金陵石化公司185kt/a焦化裝置的核心設(shè)備。常減壓裝置的減壓塔底部抽出的渣油,經(jīng)過(guò)換熱器換熱至320℃,由輻射進(jìn)料泵輸送至燃燒爐輻射室,再加熱輸送至焦炭塔。輻射進(jìn)料泵自機(jī)封型式由單端面改為串聯(lián)后,運(yùn)行中泵出口側(cè)機(jī)封道密封頻繁出現(xiàn)泄漏故障,機(jī)封的使用壽命不超過(guò)3000h。由于介質(zhì)黏度大、溫度高,機(jī)封一旦出現(xiàn)泄漏故障,會(huì)污染裝置現(xiàn)場(chǎng)且存在較大安全隱患,增加檢維修費(fèi)。
1.機(jī)泵結(jié)構(gòu)及機(jī)封改造歷史
輻射進(jìn)料泵型號(hào)RON-D8X16,流量322m3/h,揚(yáng)程400m,入口壓力(0.15~0.42)MPa(表壓);兩級(jí)葉輪,首級(jí)葉輪為雙吸結(jié)構(gòu),出口葉輪為封閉式單吸葉輪;機(jī)封腔設(shè)置有平衡管,接泵入口減壓。
該泵出廠時(shí)機(jī)封為單端面波紋管機(jī)封,使用PLAN32+62沖洗方案。2012年,為滿足中石化高溫?zé)嵊捅霉芾硪?,提高機(jī)封的安全性及可靠性,改為串聯(lián)式波紋管機(jī)械密封,使用PLAN32+53A沖洗方案。
2.密封失效原因分析
機(jī)封改為PLAN32+53A串聯(lián)密封后,使用不到3000h,道密封泄漏,壓力罐液位降低,故障出現(xiàn)在泵出口端側(cè)密封,入口端未出現(xiàn)問(wèn)題。解體失效機(jī)封,發(fā)現(xiàn)密封端面受損,有明顯磨損痕跡。
在機(jī)泵運(yùn)行中觀察到,密封沖洗油壓力表波動(dòng)頻繁,正常使用0.6MPa密封沖洗油,會(huì)間斷性上升至(0.8-0.9)MPa,證明機(jī)封腔壓力存在波動(dòng),導(dǎo)致封油壓力低于機(jī)封腔壓力,沖洗油無(wú)法注入機(jī)封腔,機(jī)封腔內(nèi)無(wú)法穩(wěn)定形成潔凈、低溫運(yùn)行工況。端面在高溫、粘稠、含焦粉等環(huán)境下運(yùn)行,加劇機(jī)封損壞,使密封過(guò)早失效。
(1)機(jī)封結(jié)構(gòu)分析
改造前機(jī)泵原裝密封為約翰克蘭的單端面波紋管機(jī)械密封,設(shè)計(jì)為PLAN32+PLAN62的沖洗方案,沖洗液壓力為裝置內(nèi)80℃蠟油,壓力為0.8MPa;PLAN62方案中靜環(huán)座提供背冷的介質(zhì)為160℃蒸汽(圖1)。
機(jī)封腔壓力平衡設(shè)計(jì)有平衡孔與平衡管:一是機(jī)封腔上方設(shè)計(jì)有平衡管與泵入口相連;二是通過(guò)二級(jí)葉輪入口部位通過(guò)喉部襯套與泵體的徑向節(jié)流作用,降低密封腔壓力,保證沖洗液有一定流量進(jìn)入機(jī)封腔,達(dá)到?jīng)_洗雜質(zhì)、降低端面溫度的目的。
改造后機(jī)封為串聯(lián)式帶壓機(jī)封結(jié)構(gòu)(圖2),采用PLAN32+53A的沖洗方案。一級(jí)密封PLAN32在介質(zhì)側(cè)密封引入蠟油沖洗,給密封腔降溫的同時(shí)防止高溫介質(zhì)中的焦粉進(jìn)入密封端面。
二級(jí)密封PLAN53A方案在儲(chǔ)罐內(nèi)之間加入46#白油,儲(chǔ)罐用中壓氮?dú)饧訅?,保持?chǔ)罐內(nèi)隔離液壓力高于密封腔壓力(0.14~0.41)MP,隔離液通過(guò)熱虹吸及二級(jí)機(jī)封泵送裝置建立循環(huán),通過(guò)儲(chǔ)罐的冷卻盤管從而抑制二級(jí)密封的溫升[1]。
改造后串聯(lián)式帶壓機(jī)封結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)是:一旦一級(jí)密封失效發(fā)生泄漏,隔離液壓力高于介質(zhì)壓力,隔離液會(huì)流向泵內(nèi),密封變?yōu)閱味嗣婷芊?,?chǔ)罐低液位或低壓報(bào)警,操作員有足夠時(shí)間判斷密封失效、采取措施;如果二級(jí)失效泄漏,隔離液泄漏到大氣中,密封變?yōu)槌惺芊磯旱膯味嗣鏅C(jī)封,不會(huì)發(fā)生介質(zhì)泄漏。這時(shí)儲(chǔ)罐低液位或壓力報(bào)警,給操作員足夠時(shí)間停泵切換。
密封改造后有以下區(qū)別:一是PLAN32+53A機(jī)封設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為內(nèi)側(cè)機(jī)封承受儲(chǔ)罐內(nèi)封液壓力高于密封腔壓力,不能承受密封腔壓力高于儲(chǔ)罐封液壓力;二是考慮到在高溫工況更加穩(wěn)定,使用靜止型波紋管機(jī)封,級(jí)端面距離沖洗液較單端面機(jī)封更遠(yuǎn)。
(2)離心泵結(jié)構(gòu)影響分析
1)喉部襯套檢查情況
首先要排除喉部襯套磨損導(dǎo)致機(jī)封腔壓力過(guò)高的情況。因?yàn)榻橘|(zhì)經(jīng)喉部襯套節(jié)流后壓力依然較高,將直接導(dǎo)致密封腔壓力過(guò)高,超過(guò)沖洗壓力后渣油將倒竄人沖洗管路,沖洗液發(fā)揮不了沖洗冷卻作用。檢修時(shí)測(cè)量喉部襯套外徑95.48mm,泵體內(nèi)徑96.05mm,間隙為0.57mm,均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),且肉眼觀察磨痕很少,所以排除喉部襯套磨損導(dǎo)致機(jī)封腔壓力變高的因素(圖3)。
2)離心泵機(jī)封腔結(jié)構(gòu)分析
輻射進(jìn)料泵為兩級(jí)葉輪,首級(jí)葉輪為雙吸結(jié)構(gòu),機(jī)封腔設(shè)置有平衡管回人口減壓。機(jī)泵大修時(shí)檢查機(jī)封腔發(fā)現(xiàn),機(jī)封腔有一平衡沖洗孔由二級(jí)人口至機(jī)封腔,尺寸Φ5mm(圖4),且平衡管開口在機(jī)封腔的正上方(圖5)。
通過(guò)綜合分析,得出以下結(jié)論:
改造后的機(jī)封道密封端面在平衡管開口的正下方,導(dǎo)致PLAN32注入的沖洗液直接從平衡管排走,起不到?jīng)_洗與降溫作用,且機(jī)封腔平衡孔大量的渣油進(jìn)入 機(jī)封腔從平衡管循環(huán)流動(dòng),導(dǎo)致道密封運(yùn)行環(huán)境非常惡劣,同時(shí)由于機(jī)泵運(yùn)行工藝參數(shù)波動(dòng),大大影響道密封的運(yùn)行壓力,甚至導(dǎo)致反壓(圖6)。
而未改造前的單端面密封,由于密封較短、機(jī)封端面靠外側(cè)遠(yuǎn)離高溫介質(zhì),PLAN32沖洗不受平衡管處流體的影響,且單端面機(jī)封對(duì)機(jī)封腔壓力變化不敏感,在保證沖洗通暢的基礎(chǔ)上,機(jī)封運(yùn)行良好。
3.機(jī)封改造方案
分析認(rèn)為,故障主要原因是改造后機(jī)封與原機(jī)封腔不匹配、導(dǎo)致機(jī)封運(yùn)行環(huán)境惡劣。因此,要從保證PLAN32沖洗液順暢入手,保證道密封端面的運(yùn)行環(huán)境。因?yàn)闄C(jī)泵機(jī)封腔平衡孔位置無(wú)法更改,只能改進(jìn)機(jī)封設(shè)計(jì),來(lái)保證道密封運(yùn)行在設(shè)計(jì)環(huán)境下。
(1)機(jī)封增加節(jié)流環(huán)
道機(jī)封處增加節(jié)流環(huán),以使得平衡管與PLAN32液體分離(圖7),使得PLAN32沖洗液不受上方平衡管開口流體的影響,保證道密封的運(yùn)行環(huán)境。為保證節(jié)流環(huán)對(duì)沖洗液沒(méi)有節(jié)流效果,對(duì)節(jié)流環(huán)的尺寸進(jìn)行了核算,保證道密封的沖洗液的流量。
PLAN32沖洗液F孔尺寸Φ10mm;面積78.5mm2;F孔處腰形狀分布孔面積113.04mm2;節(jié)流環(huán)內(nèi)徑Φ129.5mm;密封動(dòng)環(huán)座外徑Φ128mm。故Z小環(huán)帶面積為303.2mm2。
根據(jù)以上計(jì)算,從沖洗液F孔Φ10mm開始,面積逐漸增大,所以不存在節(jié)流情況。節(jié)流環(huán)設(shè)計(jì)可以保證沖洗液通暢流動(dòng)。
(2)改變輔助系統(tǒng)參數(shù)
由原機(jī)封設(shè)計(jì)圖紙機(jī)封腔壓力波動(dòng)范圍為(0.15~0.8)MPa,因此適當(dāng)提高PLA)32封油壓力至0.9MPa,保證機(jī)封端面不受反壓,增加53A氮?dú)鈮毫^沖洗液壓力大(0.2~0.4)MPa。同時(shí)為更好地監(jiān)控沖洗流量,保證沖洗正常,更換原沖洗液流量計(jì),使得運(yùn)行有效監(jiān)控。
4.結(jié)語(yǔ)
研究機(jī)封失效現(xiàn)象,從機(jī)封結(jié)構(gòu)與機(jī)泵構(gòu)造2個(gè)方面進(jìn)行原因分析,得出機(jī)封失效的根本原因。通過(guò)技術(shù)改造增加機(jī)封節(jié)流環(huán),改造后沖洗蠟油能完全通過(guò)節(jié)流環(huán)對(duì)機(jī)封端面進(jìn)行沖洗,保證密封端面在清潔、溫度適宜的設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行。不僅延長(zhǎng)了密封的使用壽命,有效緩解機(jī)封故障,而且提高平時(shí)操作和維護(hù)的安全系數(shù),減輕對(duì)周圍環(huán)境的污染,保證裝置安穩(wěn)長(zhǎng)運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]顧永泉.機(jī)械密封實(shí)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.
來(lái)源:《設(shè)備管理與維修》2018年