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淺談龍鋼節(jié)能降碳措施
2022-10-28寧春明 翟玉兵
摘 要:本文主要論述了龍鋼公司煉鐵廠燒結(jié)工序通過優(yōu)化配料,優(yōu)化固廢消化,提升裝備水平等達(dá)到減排CO2的目的,同時也敘述了在節(jié)能優(yōu)化方面也做出努力。
關(guān)鍵詞:龍鋼;厚料層;生產(chǎn)實踐;節(jié)能降碳
1 前言
發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì),節(jié)能降耗,減少溫室氣體CO2排放是未來發(fā)展的趨勢,特別是鋼鐵行業(yè),鋼鐵工業(yè)作為碳源排放大戶在未來的調(diào)整中必然首當(dāng)其沖,燒結(jié)又是鋼鐵行業(yè)中的排放大戶,燒結(jié)碳排放是不可忽視的一個重要環(huán)節(jié)。鋼鐵企業(yè)面對日益激烈的競爭和燒結(jié)原、燃料以及動力價格的不斷上漲,只有通過不斷優(yōu)化節(jié)能,才能提升企業(yè)的競爭力。而節(jié)能降耗降成本,要靠技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新來推動和提升。近年來,龍鋼公司煉鐵廠燒結(jié)系統(tǒng)緊緊圍繞優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的方針,依靠技術(shù)進(jìn)步,在燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量不斷提高的同時,優(yōu)化指標(biāo),達(dá)到節(jié)能降碳的目的。
2 節(jié)能減排的主要措施
2.1 自動加水系統(tǒng)的升級改造
隨著設(shè)備水平的提升和原料條件的改善,混合機(jī)人工加水方式滯后和調(diào)整時長的弊端越來越明顯,會導(dǎo)致生產(chǎn)紊亂,降低產(chǎn)量和除塵灰量的增加,嚴(yán)重時會出現(xiàn)環(huán)保事件。以不能滿足當(dāng)前生產(chǎn)穩(wěn)定的需求,為了解決這一生產(chǎn)瓶頸問題,龍鋼公司煉鐵廠燒結(jié)工序結(jié)合現(xiàn)場實際調(diào)研,將原來的加水系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,基本實現(xiàn)自動加水的目的。
自動加水系統(tǒng)采用RS485數(shù)字網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)技術(shù),通過采集一混出口混勻原料水份信號,將信號送至控制器,同時控制器還需采集相關(guān)皮帶秤重量信號、系統(tǒng)工作信號、系統(tǒng)聯(lián)鎖信號等,通過與目標(biāo)值進(jìn)行對比,控制器進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算、數(shù)據(jù)處理Z終輸出一個4-20mA的信號至給水調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥根據(jù)接收的信號來控制閥門開度,從而達(dá)到控制給水量。通過對一混采集的水份信號分析,控制器對一混加水量的自動調(diào)節(jié),使Z終的水份值達(dá)到目標(biāo)值,并且能將水份值穩(wěn)定在系統(tǒng)精度范圍內(nèi)。同時可依據(jù)工藝控制優(yōu)先的原則,可以在全自動,半自動和手動運(yùn)行模式下無縫無中斷切換,當(dāng)物料流量發(fā)生大的變化時,也可及時做出響應(yīng),至少能在1分鐘之內(nèi)重新達(dá)到穩(wěn)定。
通過自動加水系統(tǒng)的運(yùn)行,彌補(bǔ)了人工加水滯后和延時的弊端,改善了混合料的粒級,在提升燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量的同時,降低了除塵灰的產(chǎn)生量,減少了加水不穩(wěn)定導(dǎo)致的燒結(jié)過程波動帶來的排放氣體增加,達(dá)到了節(jié)能降碳的清潔節(jié)能生產(chǎn)要求和目的。
2.2 固廢再循環(huán)利用的精益管理
鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的除塵灰、污泥、鋼渣、氧化鐵皮等固體廢物,不能很好地進(jìn)行利用和管理,不僅對生態(tài)環(huán)境造成影響,也不符合當(dāng)前國家政策和企業(yè)清潔節(jié)能生產(chǎn)的要求。龍鋼公司煉鐵廠積極響應(yīng)公司生態(tài)環(huán)境管理的要求,結(jié)合生產(chǎn)實際,對企業(yè)固廢消化進(jìn)行全面的精細(xì)化操作和管理,實現(xiàn)固廢全消化的節(jié)能減排目標(biāo)。
2.2.1污泥的再循環(huán)利用
表1 煉鋼污泥主要成分含量
2.2.1.1煉鋼污泥的性質(zhì)
轉(zhuǎn)爐煉鋼污泥,是煙氣濕法除塵所產(chǎn)生的,,含水分25-30%,干基的煉鋼污泥TFe約50%以上,粒度200目占 90%以上,煉鋼污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的燒結(jié)、球團(tuán)用原料,可代替部分含鐵料和熔劑,但其粒度過細(xì),親水性好,粘度大,自然干燥條件差,不易烘干,進(jìn)而對合理利用產(chǎn)生較大影響。其鋅含量為0.658%;是燒結(jié)礦鋅含量的主要來源;同時也是高爐鋅負(fù)荷的重要來源。所以在燒結(jié)過程中控制污泥均勻性,是促進(jìn)高爐鋅負(fù)荷的穩(wěn)定控制的重點(diǎn)措施。
2.2.1.2煉鋼污泥對生產(chǎn)的影響
龍鋼公司煉鐵廠燒結(jié)工序之前采用在混勻礦起垛前在垛底平鋪的方式進(jìn)行消化,一方面不能完全消化,其余堆積造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi),另一方面由于污泥的特性,在混勻和成分上無法達(dá)到均勻,對燒結(jié)和高爐生產(chǎn)造為了很大的不利影響。
2.2.1.3實施措施
通過對煉鋼污泥的來源和特性調(diào)研分析,制定方案進(jìn)行落實,針對污泥成分的不穩(wěn)定性,從煉鋼源頭抓起,從源頭控制污泥堿金屬和鋅含量的代入,穩(wěn)定污泥的成分。針對污泥難以混勻的特性,采用污泥和高爐返礦按1:3的比例提前進(jìn)行混勻,利用返 礦的熱量在混勻過程對污泥的水分的蒸發(fā),然后再按一定的配比配入混勻礦垛。
通過以上措施的實施,龍鋼公司目前對污泥進(jìn)行了內(nèi)部的全消化,同時解決了污泥對生產(chǎn)帶來的不利影響?即降低了燒結(jié)原料生產(chǎn)成本,又達(dá)到了清潔節(jié)能的環(huán)保生產(chǎn)要求。
2.2.2 除塵灰的再循環(huán)利用
2.2.2.1除塵灰的來源及性質(zhì)
除塵灰是指從燒結(jié)到軋鋼的各個工序生產(chǎn)過程中,通過電除塵器、重力除塵器和布袋除塵器等除塵設(shè)備收集的灰塵。不同的除塵器回收的除塵灰成分含量不同,差異較大,(成分含量表2表3)
表2 煉鋼除塵灰成分含量
表3 高爐除塵灰成分含量
2.2.2.2除塵灰的消化?式和危害
對于這些除塵灰的處理方式,之前的方法是燒結(jié)預(yù)配料低比例配加一部分,燒結(jié)配料配加一部分,其余對外銷售和現(xiàn)場堆積選擇堆放或?qū)ν怃N售的處理方式。堆放會占用大量土地資源;對外銷售價格低廉,每噸從幾十到一百元不等,這兩種處理方式?jīng)]有從根本上解決問題。同時根據(jù)除塵灰的成分含量,全部消化,除塵灰中的有害元素對燒結(jié)礦的質(zhì)量產(chǎn)生很大影響,從而影響高爐的穩(wěn)定操作。
2.2.2.3實施措施
根據(jù)除塵灰的成分含量制定合理的使用消化方案,將全鐵含量在40%左右的除塵灰分流至原料作業(yè)區(qū)一二系統(tǒng)參與一次預(yù)配進(jìn)行消化;將氧化鈣含量達(dá)到70-80%的煉鋼除塵灰在265